澆注鑄鐵件溫度過(guò)高或過(guò)低會(huì)造成哪些缺陷簡(jiǎn)述[冷芯盒制芯單元]
1、澆注溫度過(guò)高將大大提高廢品比例:
澆注溫度過(guò)高會(huì)引起砂型漲大,特別是具有復(fù)雜砂芯的灰鑄鐵件,當(dāng)澆注溫度≥1420℃時(shí)廢品增多,澆注溫度為1460℃時(shí)廢品達(dá)50%。在生產(chǎn)中,利用感應(yīng)電爐熔煉能較好地控制鐵液溫度。
2、澆注溫度過(guò)低時(shí)可能形成的缺陷 :
(1)硫化錳氣孔:
此種氣孔位于灰鑄鐵件表皮以下且多在上面,常在加工后顯露出來(lái),氣孔直徑約2~6mm。有時(shí)孔中含有少量熔渣,金相研究表明,此缺陷是由MnS偏析與熔渣混合而成,原因是澆注溫度低,同時(shí)鐵液中含Mn和S量高。這樣的含S量和適宜的含Mn量(0.5%~0.65%),可以顯著改善鐵液純度,從而有效地防止這類(lèi)缺陷。
(2)砂芯氣體引起的氣孔:
氣孔和多空性氣孔常因砂芯排氣不良而引起。因?yàn)樵煨緯r(shí)砂芯多在芯盒中硬化,這就常使砂芯排氣孔數(shù)量不夠。為了形成排氣孔,可在型芯硬化后補(bǔ)充鉆孔。
(3)液體夾渣:
加工后灰鑄鐵件表皮之下會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)個(gè)單體的小孔,孔的直徑一般為1~3mm。個(gè)別情況下只有1~2個(gè)小孔。金相研究表明,這些小孔與少量的液體夾渣一起出現(xiàn),但該處未發(fā)現(xiàn)S的偏析。研究表明,這種缺陷與澆注溫度有關(guān),澆注溫度高于1380℃時(shí),鑄件中未發(fā)現(xiàn)這種缺陷,故澆注溫度應(yīng)控制在1380—1420℃。值得一提的是改變澆注系統(tǒng)設(shè)計(jì),未能消除此缺陷,故此種缺陷可以認(rèn)為是由于澆注溫度低以及鐵液在微量還原氣氛下澆注時(shí)形成的。
澆注溫度過(guò)低最常見(jiàn)的原因是澆注前,鐵液在敞口的澆包中長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)輸和停留而散熱。用帶有絕熱材料的澆包蓋,可以顯著地減少熱損失。
無(wú)錫瑞成機(jī)械制造有限公司從事設(shè)計(jì)制造殼型鑄造生產(chǎn)線、鐵模覆砂生產(chǎn)線、金屬型鑄造線、冷芯盒射芯機(jī)、熱芯盒制芯機(jī)及模具的設(shè)計(jì)與制造的專(zhuān)業(yè)公司??蔀橛脩籼峁┰O(shè)備選型,新產(chǎn)品開(kāi)發(fā),工藝試制,制芯車(chē)間工藝布置等專(zhuān)業(yè)服務(wù)。
來(lái)源聲明:以上內(nèi)容部分(包含圖片、文字)來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)與本站聯(lián)系(18915280908)。
如沒(méi)特殊注明,文章均為瑞成機(jī)械原創(chuàng)